מרכז שבבי מרכז ציר מדויק לעצור את עמדת הפתרון

Jun 25, 2018

השאר הודעה

הציר לא יכול להפסיק

כאשר הציר מסתובב, ערך התצוגה המהיר בפועל מסופק על ידי חיישן הדופק. שתי הקבוצות של שלבי הדופק המלבני משקפות את סיבוב הציר. מספר הפולסים משקף את מהירות הסיבוב בפועל של ציר. יש לבדוק תחילה את המחבר ואת כבל עבור נזק או קשר לקוי. אם יש צורך, בדוק את הברגים של החיישן ואת הברגים על המחבר עבור הידוק נאות. אם לא נמצאה בעיה, יש לתקן את החישן או להחליף אותו.

ציר נעצר בתנוחה לא נכונה

סוג זה של כשל מתרחש בדרך כלל לאחר התקנה מחדש והחלפת החיישן. בשלב זה, המיקום של פיר חיישן לא יכול להיות זהה קודם. המיקום המדויק לעצור את ציר במרכז עיבוד יכול להיות מותאם על ידי הגדרת נתונים. שינוי הערך S יכול לתקן את עמדת העצירה של הציר. בעת ההתאמה, שימו לב לנתוני הקלט ולהכוונה. בעת תיקון זווית הקיזוז, לא ניתן להזין ערכי זווית שלילית לאחר S. תהליך ההתאמה חוזר על עצמו פעמים רבות כל עוד הוא מותאם לסובלנות המיקום של 10 בצירים. ~ 11. בתוך טווח יהיה שינוי כלי חלק.

ניתוח מקרה שגיאה תיקון

תחזוקה לא מדויקת של ציר

סימפטום: ציר של מרכז עיבוד לא נעצר כראוי, גרימת הפרעה של תהליך שינוי הכלי.

ניתוח ועיבוד: בהתחלה לא היו התרחשויות רבות. לאחר ההפעלה מחדש, המזלג עבד, אבל התקלה חזרה. לאחר תקלה במכון עיבוד, הכלי מכונה נצפתה בקפידה. הסיבה האמיתית לאשמה נמצאה כקוזז של עמדת העצירה המדויקת של הציר. אם הציר נגע ביד לאחר מחצית-עצירה (בדומה למקרה שהכלי מוכנס לתוך הציר כאשר הכלי משתנה במהלך הפעולה), הציר יפיק סחף בכיוון ההפוך. בדוק את היחידה החשמלית ללא התראה. המעין-למחצה של הכלי מכונה מאמצת את שיטת המקודד. מנקודת מבט של תקלות ומיקומים אפשריים, האפשרות של חלק חשמלי הוא קטן יחסית. המזלג של החלק המכני הוא פשוט מאוד, החשוב ביותר הוא החיבור, ולכן הוחלט לבדוק את החיבור חלק. בבדיקת הצימוד של המקודד נמצא כי בורג הצינור של שרוול הצימוד על המקודד היה רופף, שגורם לשרוול הצימוד לסגת כדי לגרום לפער בין חלק הצימוד לבין הפיר הראשי להיות גדול מדי, סיבוב לא סונכרן. לאחר הגדרת ברגים להגדיר כנדרש, את תקלה מסולק.

תחזוקה לקויה של איתור ציר במרכז עיבוד שבבי

תופעת תקלות: מרכז המיקום של מרכז עיבוד שבבי הוא לא טוב, גורם הפרעה של שינוי בכלי התהליך.

לנתח את תהליך עיבוד הפגמים: המיקום ציר של מרכז עיבוד הוא רע, גרימת הפרעה של שינוי בכלי התהליך. בהתחלה, לא היו הרבה התרחשויות. לאחר ההפעלה מחדש, המזלג עבד, אבל התקלה חזרה. לאחר שהופיעה השגיאה, נראתה מיטת ה - XTHL בקפידה. נמצא כי הגורם האמיתי של התקלה היה סטיית המיקום של ציר לאחר הכיוון, ואת הציר נגע לאחר מיקום (ואת הכלי הוכנס לתוך ציר במהלך שינוי בכלי בפעולה). כאשר המצב דומה, הציר יהיה נסחף בכיוון ההפוך. בדוק את היחידה החשמלית ללא התראה. המיקום של הכלי מכונה הוא מקודד. מנקודת מבט של תופעות תקלות ומיקומים אפשריים, האפשרות של החלק החשמלי קטנה יחסית; החלק המכני הוא פשוט מאוד והחשוב ביותר הוא החיבור, ולכן ההחלטה נעשית. בדוק את קטע החיבור. כאשר מרכז העיבוד בדק את חיבורו של המקודד, נמצא כי ברגים סט של שרוול המחבר על המקודד היו רופפים, שגרם שרוול המחבר לסגת וגרם את הפער בין חלק החיבור של המקודד ואת הפיר הראשי כדי לסובב אחרת. תקן את ברגים להגדיר כנדרש ולמנוע את התקלה.